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中電投頭個火電項目(mù)成功注冊聯合國CDM

本文針對(duì)丙烯腈裝(zhuāng)置PH值控製(zhì)係統中的執行機構——調節閥容易被介質腐蝕(shí)造成整個(gè)係統不能長周期運行、控製質量偏(piān)低等問題,將介紹利用變頻技術對PH值控製係統的改進。

    1、引言

  在化工自動化(huà)控製中,一般單回路控製係(xì)統由(yóu)測量(采集)單元——變送單元——調節單(dān)元——執(zhí)行單元幾部(bù)分(fèn)構成,而(ér)執行單元一般選用調節閥來擔任。我廠丙烯(xī)腈裝置中急冷塔的PH值工藝要(yào)求控製在一定的範圍內,而且要求平穩(wěn)。它在整個裝置(zhì)的控製中起到非常重要的作用(yòng),隻要急冷塔的PH值控製(zhì)平穩,整個丙烯腈裝置大(dà)循(xún)環係統的PH值就能夠穩定(dìng)在工藝要求的(de)範圍內。其穩定與否直接影(yǐng)響整個裝置的平穩和高產運行,甚(shèn)至能(néng)否正常運行。工(gōng)藝上通過把H2SO4加(jiā)入到急冷塔上段循環水中,中和反應中剩餘的氨(ān)來達到控製急冷塔上段PH值(zhí)的目的。因(yīn)此控製H2SO4的加入量以中合反應尾氣(qì)中氨含量的變化就很重(chóng)要。其(qí)工藝流程簡圖如下:

    2、PH值控製係統(tǒng)改進前的狀況(kuàng)

  原設計中(zhōng),采用通道式PH計作為(wéi)測量(liàng)變送單元,DCS集散型控(kòng)製係(xì)統作為自動(dòng)調節單元,調節閥作(zuò)為執行單元組成自動調節係統來控製H2SO4的(de)加入量。原設計采用山武-霍尼韋爾公司(sī)生產的、全部采用(yòng)316L不鏽(xiù)鋼為閥座、閥芯材質的進口(kǒu)調節閥,目的是針對硫酸的腐蝕性而設計的,但實際應用中,調節閥由於氣蝕、硫酸(suān)中(zhōng)雜質對閥芯、閥座的衝刷以及硫酸(suān)對閥芯、閥座的腐蝕等作用,使用兩個月內漏量明顯增大,不能滿足工藝生產要(yào)求,為此特製的四氟材質的閥芯、閥座仍未能使用兩個月以上。用國產調節閥替代更需頻繁更換,給工(gōng)藝操作和儀表維修帶來很大困難。*後工藝改(gǎi)用計量泵(bèng)作為控製H2SO4加入量的手段手動調節H2SO4流量。但每次都必須(xū)到現(xiàn)場根(gēn)據經驗進(jìn)行手動(dòng)調整,需要(yào)調整很長時間才能勉強維持生產,而且不能適時調節,PH值的控(kòng)製波動較大。常常因此影響正常生產,給精製部分的操(cāo)作帶來困難,使得精製回收率下降,影響(xiǎng)了裝置的產量和質量。這(zhè)已(yǐ)經(jīng)成為我廠自控係統的一個老大難問題。

  3、PH值自動控製係(xì)統的改進

  為解決上述問題,我們考慮能(néng)否甩掉調節閥,避免硫酸的腐蝕(shí)導致自(zì)控係統不能長周期運行。我們通過研究變頻器的原理發(fā)現,變(biàn)頻(pín)器能根據(jù)輸入信號的變化改變電機電源的頻率,例如,當輸入4mA時輸出(chū)10Hz(該數(shù)值可以根據實際情況確(què)定,但不允許為0。因為當PID調節器的輸出為4mA,變頻器的輸(shū)出為0,可是當PID調節器的輸出(chū)大於4mA時,雖然變頻器的輸(shū)出跟隨變化,但機泵並不會(huì)立即啟動(dòng)起來),當輸入20mA時輸出50Hz。而電機電源頻率的改變可以改變電機的轉速,電(diàn)機的轉速改(gǎi)變了(le),通過機泵的介質流量(liàng)也隨之(zhī)發生相應的改(gǎi)變。我們(men)能否利用變頻(pín)器的這一(yī)特性控製計量泵的轉速,從而代替調節閥作為執行單元控製H2SO4加入量,進而達到(dào)PH值(zhí)自動控製的目的呢?經過實驗,我(wǒ)們很好地(dì)解(jiě)決了由於硫酸對(duì)調節閥的腐蝕造成的PH值控製係統不能滿足(zú)生產要求的問題(tí)。自動調節係統方塊圖如下:

    其控製過程分析如下:當通道式PH計的測量值與給定值存(cún)在(zài)偏差時(shí),DCS通過PID調(diào)節作用(yòng)後輸出一標準4~20mA信號,此信號送入變頻器,變(biàn)頻器依(yī)據該信號改變到硫酸計量泵(bèng)電機的電源頻率,調整計量泵的轉(zhuǎn)速,進入急冷塔上段循環水的H2SO4加入(rù)量也就發生了相應變(biàn)化,PH值自動控製的目的達到。

  但是,隨之(zhī)帶來一個問題:電機不是調節閥隻有一個(gè),而是兩個,一個運行,另一個備用(yòng)。當正在運行(háng)的電機出現故障時,PH值控製係統也就癱瘓了。那麽怎樣解決這個問(wèn)題(tí)呢?為此,在不增加投資的情況下,我們利用現有的電機控製係統,對(duì)其(qí)進行改進,實(shí)現(xiàn)了一台變頻器控製二台電機的目(mù)的。具體接線上,我們對原有電機(jī)接線進行(háng)了改進(如圖三)。當工藝操作人員對電機進行倒泵操作時,變頻器仍能起到控製作用。

  其原理如下:C1為D1電(diàn)機的交流接觸器,C2為D2電機的交流接觸器,當需要電機(jī)D1啟動時,合上電源開關HK,按下啟動開(kāi)關QA1,接觸器C1得電吸合,輔助觸頭自鎖(suǒ),D1啟動。如果需(xū)要電機D1停下來、D2啟(qǐ)動,則隻需先按下D1電機的停車按鈕TA1,使C1線路斷(duàn)開,D1停轉;然後按下電機D2的啟動開關QA2,則接觸器C2得電吸合,主觸頭C2閉合,輔助觸頭自鎖,電機D2啟動。(這裏的啟動按鈕QA1、QA2,停車按鈕(niǔ)TA1、TA2即為現場電機跟(gēn)前的防爆開關)

    4、改進後的效果

  這一改進方案隻是將原來送給調(diào)節閥的信號引入電氣配電室內接至變頻器上(shàng),變頻器(qì)再(zài)接(jiē)至現場(chǎng)計量泵的供電(diàn)線路上,需要增加的設備隻(zhī)是變頻器卻可以省掉(diào)調節閥、電氣轉換器/定位器,而且維護量大大減少,*重要的是將變頻器應用到PH值自(zì)動控製(zhì)上以後,控製質量大大改善。當給定一個固定值時,測量值穩定在一條直線上,而當人為加入一幹擾信號時,隻要DCS中(zhōng)的PID參數調整適(shì)當,能很快調整至給定位(wèi)置並保持平穩。PH值控製係統改進前用調節閥控製使用兩個月就因為內漏無法控(kòng)製,PH值往往在3~7之間波動。改進後PH值(zhí)的波動範圍大大減小,控製曲線(xiàn)近似於一條直線,效果(guǒ)非常理想。而且,變頻器除了很好地替代調節閥(fá),構成了PH值自動控製係統外,還具有良好的(de)正弦波(bō)輸(shū)出、轉矩(jǔ)特性和快速響應等特性,還具有保護功能,如電機的過流(liú)、過壓、欠壓和缺相等保護,並能在操作麵板上顯示故障代碼,故維修(xiū)方便;變頻器操作簡單,可由(yóu)鍵盤操作,也可通過鍵盤任意設定頻(pín)率,並可從(cóng)操(cāo)作麵板上查看轉(zhuǎn)速、電壓、電流、轉矩等參數。而(ér)且安裝在室內(nèi),不會受到環(huán)境因素(sù)的幹擾,從投用至今(jīn)已經兩年多(duō),沒出現任(rèn)何(hé)故障。

  5、結束(shù)語

  我們通過對丙烯腈裝置PH值自控係統的改進,很好地解(jiě)決了過程中含有腐蝕介質,需要(yào)頻繁更換調節閥等自控(kòng)問題。過去認為,變頻器的(de)應用較多用於(yú)節能、軟啟動等場合,而且業已取得了明顯的效果。但現(xiàn)在看來,變頻器在很多自動化控(kòng)製中都能起到很好的作用,隻要能(néng)通(tōng)過泵的流量進行控製的對象係(xì)統就可以。例如,在城市供排水係統中,需要保持整(zhěng)個(gè)供排水管網的壓力在一個範圍內(一般不得低於某一個值),而壓力可以通過調整供排水泵的流量加以調節(因為壓力降低是由於用戶用水造成的,隻要補充(chōng)用戶用掉(diào)的水量即可使管網壓力維持在某一個值上),這樣就可以利用變頻器(qì)作為執行機構構成一個自控(kòng)係統。

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