氣動調節閥的維修(xiū)
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氣動調節閥是石油化工企業廣泛使用的儀表之一。它準確正常地工作對保證工藝裝置(zhì)的正常運行和**生產有著重要的意義。因此加強氣動調節閥(fá)的(de)維修是必(bì)要的(de)。 |
一、檢修時的(de)重點檢查部位 |
檢查間體內壁:在高壓差和(hé)有腐蝕(shí)性介質的場合(hé),閥(fá)體內壁(bì)、隔膜閥的隔膜經常受到介質的衝擊和(hé)腐蝕,必須重點檢查耐壓耐腐情況; |
檢查閥座:因工作(zuò)時介質滲入,固定(dìng)閥座用的螺(luó)紋內表麵易受腐蝕而使(shǐ)閥座鬆弛; |
檢(jiǎn)查閥芯:閥芯是調節閥的可動部件之一,受介質的衝蝕(shí)較為嚴重(chóng),檢修時要認真(zhēn)檢查閥芯各部是否被腐蝕、磨(mó)損,特別(bié)是(shì)在高壓差的情況(kuàng)下,閥(fá)芯的磨損因空化引起(qǐ)的汽蝕現象更為嚴重。損(sǔn)壞嚴重的閥芯應予更換;檢查(chá)密封填料:檢查盤根石棉繩是(shì)否幹燥,如采用聚四氟乙(yǐ)烯填料(liào),應注(zhù)意檢查是否老化和其(qí)配合麵是否損壞; |
檢查執行機構中的橡膠薄膜是否老化,是否有龜裂現象。 |
二、氣動用(yòng)調節閥的日常維(wéi)護 |
當調節閥采用石墨一石棉為填(tián)料時,大(dà)約三個月應在填料上添加一次潤滑油,以保證調節閥靈(líng)活好用。如(rú)發現填料壓帽壓得很低,則應補充(chōng)填料,如發現聚四氟乙燥填料硬化(huà),則應及時更換;應(yīng)在巡回檢查中注意調節閥的運行情況,檢查閥位指示器和調節器輸出是否吻合;對有(yǒu)定位器(qì)的調節閥要經常檢(jiǎn)查(chá)氣源,發現問題及時處理;應經常保持調節閥的(de)衛生以及各部件完整好用(yòng)。 |
三(sān)、常見故障及產(chǎn)生的原因 |
(一)調(diào)節閥不動作。故障現象(xiàng)及原(yuán)因如下: |
1.無(wú)信號、無氣源。①氣(qì)源未開,②由於氣源含水在冬季結冰,導(dǎo)致風管堵塞或過濾器、減壓閥堵塞失靈(líng),③壓縮機故障;④氣源總管泄漏。 |
2.有氣源,無信號。①調節器故障,②信號(hào)管泄(xiè)漏;③定位器波紋管漏氣;④調(diào)節網膜片(piàn)損壞。 |
3.定位器無氣源。①過濾器堵塞(sāi);②減壓閥故(gù)障I③管道泄漏或堵塞。 |
4.定位器有氣源,無輸出。定位器的節流孔堵塞。 |
5.有信號、無動作。①閥芯脫落,②閥芯與社會或與閥(fá)座卡死;③閥杆彎曲或折斷;④閥座閥芯凍結或(huò)焦塊汙物;⑤執行機構彈簧因長期不用而鏽死。 |
(二)調節閥的動作不穩定。故障現象和原因(yīn)如下: |
1.氣源壓力(lì)不穩定。①壓縮機容量太小(xiǎo);②減壓閥故障。 |
2.信號壓力不穩定。①控製係統的時間常數(T=RC)不適當;②調(diào)節器輸出不穩定。 |
3.氣(qì)源壓力穩定,信號壓力也穩定,但調節(jiē)閥的動作(zuò)仍不穩定。
①定位器中放大器的球閥受髒物(wù)磨損關不嚴,耗氣量特別增大(dà)時會產(chǎn)生輸出震蕩;②定位器中放大器的噴咀(jǔ)擋板不平行,擋板蓋不住噴咀;③輸出管(guǎn)、線漏(lòu)氣;④執行機構剛性(xìng)太小;⑤閥杆(gǎn)運動中(zhōng)摩擦阻力(lì)大,與相接(jiē)觸部位有(yǒu)阻(zǔ)滯現象。 |
(三)調節閥振動。故障現象和原因如下: |
1.調(diào)節閥在任何開(kāi)度下都(dōu)振動。
①支撐不穩;②附(fù)近(jìn)有振動源(yuán);③閥芯與襯套(tào)磨損嚴重。 |
2.調節閥在接近全閉位置時振動。
①調節閥選(xuǎn)大了,常在小開度下使用;②單座閥介質(zhì)流(liú)向(xiàng)與關閉方向相反。
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(四)調節閥的動作遲鈍。遲鈍的現象及原因如(rú)下: |
1.閥杆僅在單(dān)方向動作時遲(chí)鈍。
①氣動(dòng)薄膜執行機構中膜(mó)片破損泄漏;②執行機構中“O”型密封泄漏。 |
2.閥杆在往複動作時均有遲鈍現象。①閥體內有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料變質硬化(huà)或石墨一(yī)石棉填料潤滑油幹燥;③填料加得太緊,摩擦阻力增大;④由於閥(fá)杆不直(zhí)導致摩擦(cā)阻力大;⑤沒有定位器的氣動調節閥也會導致動作遲鈍。
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(五)調節閥的泄漏量增大。泄漏的原因如下: |
1.閥全關時泄漏量大(dà)。①閥芯被(bèi)磨損(sǔn),內漏嚴重,②閥未調好關不嚴。 |
2.閥達不到(dào)全閉位(wèi)置。①介質壓差太大,執行機(jī)構剛性小,閥關不(bú)嚴;②閥內(nèi)有異物;③襯套燒(shāo)結。 |
(六)流量可調範圍變小。主要原因是閥(fá)芯被腐蝕變小,從而使可調的*小(xiǎo)流量變大(dà)。 |
了解氣動調節閥(fá)的(de)故障現象及原因,可以對症采取措施予以解決。 |