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水輪發電機組缺陷(xiàn)的處理與改造
摘要:為了徹底解決水輪發(fā)電機組在運行過程中出(chū)現(xiàn)的問題,魏(wèi)家堡水電站針對水輪發電機存在的汽蝕(shí)嚴重、機組(zǔ)振動大、頂蓋排水困難、上導油盆甩油嚴重及定子(zǐ)溫升偏高等缺陷(xiàn),通過應用(yòng)新技術等措施,較好的解決了問題。
關鍵(jiàn)詞:水輪發電機汽蝕振(zhèn)動頂蓋排水甩油
魏家堡水電站位於陝西省眉縣境內,是一(yī)座渠道引水式電站,裝機容量為3×6300kW,發電(diàn)機型號為SF6300-10/2600,設(shè)計水頭96.2m,機(jī)組轉速600r/min。電站自投產以來(lái),一直存在著設備缺陷,設備帶病運行,威脅著**生(shēng)產,影響了效益的充(chōng)發揮。通過采取綜合技術措施加以治理,取得了顯著效果。
一、水輪機轉(zhuǎn)輪改造
1存在的問題
電站建成之初(chū),經過2800h的運行,出現了負荷帶不上去、動平衡嚴重失衡、機組振動劇烈、不鏽鋼轉輪汽蝕嚴重,出現部位均在(zài)轉輪葉片進水邊上下麵和轉輪室與(yǔ)底環接縫處,其中葉片進水邊(biān)上下麵*大剝蝕麵積30cm×14cm,汽蝕深度3-5mm,沿(yán)進水邊呈帶狀分布;轉輪室與底環接縫處的(de)汽蝕均出現在+x方向,麵(miàn)積30cm×2cm,*深處達3cm。另外轉輪其他部位不同(tóng)程度存(cún)在蜂窩狀坑,直徑4-8mm,轉輪直徑(jìng)減小了11-20mm。
汽蝕已成為當代水電站運行中普遍而突出的技術(shù)難題。產生汽(qì)蝕的原因(yīn)很多,情(qíng)況各異。水量、水溫、含沙量、運行情(qíng)況、材料等不同(tóng)對汽蝕形(xíng)成及破壞也不相同。依據該站的實際情況分析研(yán)究要解決汽蝕的問題(tí),重點應放在優化參數及材料選擇上。
2轉(zhuǎn)輪技術(shù)改造方案
經(jīng)過多(duō)次研究,確定以(yǐ)降低汽蝕係數為出發(fā)點。根據電站的主要技術參數,設計製造了適(shì)合電站水力條件的新型轉輪。主要(yào)做了如下改造:
2.1優化水輪機參數,從冀線上著手,改進出水角度,使過水流(liú)速(sù)由原來的33m/s降至27m/s,降低了相對流速,提高了反擊效率,減少了進(jìn)口撞擊損失。
2.2擴大減壓孔,直徑由(yóu)原來的∮40擴大(dà)到的∮50,另外調整減壓孔(kǒng)角(jiǎo)度使(shǐ)其(qí)出水口盡可(kě)能接近負壓區(qū),使頂蓋下聚(jù)集的高壓泥沙水盡(jìn)快排泄,一方麵減少了(le)泥沙對上麵漏(lòu)環的磨損,另外可減輕軸向推力。
2.3采用長泄(xiè)水(shuǐ)錐(zhuī),比(bǐ)原泄水錐增長了約40mm,長泄水錐的高壓脈動區域比短泄水(shuǐ)錐小,且幅值也小,有效的減少了(le)尾水管的脈動壓力,有效防止了汽蝕。
2.4采用上等(děng)材料。此次采用了(le)抗腐蝕性能良好(hǎo)的(de)6Cr13Ni4Mo不鏽鋼整體轉輪(lún),葉片采用不鏽鋼板熱壓成型,有效解決了轉輪由於材質(zhì)較軟加速(sù)葉片剝蝕的主要(yào)問題(tí)。
2.5實用新型材料塗敷防護。在導葉、轉輪(lún)、葉片等部位用瑞士蘇爾壽(sulzer)水電(diàn)公(gōng)司*新高速火焰(HVDF)噴塗技術(shù)進行表麵碳化鎢鈷(SXHTO)材料噴塗。在基材不(bú)發生(shēng)任何(hé)形變地情況下,使表麵硬度(dù)達到了1100-1300HV300,有機的提高了過水部件的表麵抗蝕能力。
3效果
運行實踐證明(míng),新轉輪汽蝕性能明顯好轉,機組振動減小,運行壽命增加了3-4倍,為**高效運行奠(diàn)定了(le)基礎。
二、機組頂蓋排水改造
電(diàn)站水輪機頂蓋排(pái)水原設計為自流排水,即頂蓋集水從水輪機(jī)頂蓋上環和座環自流排到(dào)集水井。但由(yóu)於設計和製造(zào)方麵的原因(yīn),一方麵自流水口過小短期內已被泥沙堵死,無法疏通,另外排水口過高(gāo),油(yóu)盆浸在水中,轉動油盆的高速轉動帶動積(jī)水轉(zhuǎn)動,水進油盆,無法正常(cháng)運(yùn)行。
1頂(dǐng)蓋排水(shuǐ)方案
針對上述問題(tí),幾年來(lái)曾作(zuò)過種種嚐試,如真空泵抽水,自吸式射流泵排水等(děng),但(dàn)效果都不明顯;油(yóu)盆多次被淹,嚴重製約著電站的正產生產。經與(yǔ)同類水電(diàn)站比較,設想采用新的改(gǎi)造方案,即從頂蓋以上側牆上(shàng)打孔,采用孔徑為100mm的直排方式排入集水(shuǐ)廊道,以求獲(huò)得(dé)理想效果。
頂蓋排水高(gāo)程的選(xuǎn)擇,以稍低於主軸密封裝置的(de)抗磨板上沿為宜,這(zhè)樣既能確保密封(fēng)裝置正常運行,又能盡量加大集水的排泄,不至於(yú)引起水流的旋轉飛濺進入油盆。
2頂蓋排水方案(àn)預設(shè)效果
與該站情況相似的毫(háo)米電站機組頂蓋排水改造後的效果十(shí)分理(lǐ)想,再也沒有出現過水淹油盆(pén)的情況(kuàng),各部運(yùn)行(háng)正常,解決了水輪機(jī)排水(shuǐ)難的問題,在借鑒經驗的同時,我(wǒ)們在推拉杆(gǎn)下部位置采取(qǔ)試驗的結果表明,該方案是可行的,能夠達到理想效果。
三、上(shàng)導油盆甩油及發電機運行溫升偏高的消除
1發電機上導油盆甩漏油嚴(yán)重,同時定子運行溫(wēn)升偏高
從1998年電站建成(chéng)運行以來,發電機上導油盆就存在甩漏問(wèn)題,上機架周圍時常是一片油汙(wū),為了**運行隻有定期頻繁向上導油盆補油。
2001年起,站發電機定子運(yùn)行溫升逐漸升高,2001年為45oC,2002年54oC,2003年為66oC,*高運行溫度達到93oC(為1#機組),明顯升高(gāo)。
2原因分析與判斷
針對站發(fā)電機的設備缺(quē)陷,電站作了大(dà)量試驗,並多次召開專題研討會(huì),但缺(quē)陷原因沒有定(dìng)論,*後決定先對1#機組進行擴大性檢修(xiū),在檢修中繼(jì)續(xù)試驗,查找定子溫升偏高的直接原(yuán)因。
2.1發電機上導油盆甩漏油的原因分析。
仔細檢查,發現油盆完整無(wú)損(sǔn),頂蓋周圍密封良好,底側均無漏油,可以排除油盆及其他密封所致的漏油。進一步檢查發現,發電(diàn)機大軸與頂(dǐng)蓋之間的(de)密封毛氈(zhān)中含有(yǒu)大量的透平油,初步懷(huái)疑漏(lòu)油點為(wéi)大軸與(yǔ)油盆蓋板之處,但油位(wèi)達不到該處,也就是說,此高度無油。經過大(dà)量的實驗發現,機組在600R/min的正常運行下,油盆內(nèi)的油沾著大軸(zhóu)呈螺旋形爬(pá)上,由大軸(zhóu)與油盆蓋板之間的細小間隙甩出,呈(chéng)霧狀,遇外界冷空氣凝結成為油珠。這才是真正的甩漏(lòu)油的原因。
2.2發電機定子溫升(shēng)偏(piān)高的原因分析。
發電機轉子吊出後(hòu),進行(háng)了定子鐵芯損(sǔn)耗試驗,測得鐵(tiě)芯單(dān)位損(sǔn)耗為1.80w/kg。該發電機鐵芯材料為D41矽鋼片,厚度為0.5mm,規範規定該(gāi)鐵(tiě)芯衝(chōng)壓後鐵損不大於2.08w/kg,故可排除鐵損增加引起定子溫升偏高。定子線圈直流電阻合格,絕緣(yuán)電阻符合規範,證明溫升偏高非線圈接觸**或存在短(duǎn)路所(suǒ)致,可排除銅損(sǔn)增大引起定子(zǐ)溫升偏高。轉子吊出後,發現定子鐵芯和線圈上(shàng)有大量油垢,定(dìng)子(zǐ)通風口普遍堵(dǔ)塞,嚴重影響通風(fēng)散熱。綜上分析,發電機鐵損和銅損不會(huì)超標,定(dìng)子溫升偏高的原因很可能是定子(zǐ)髒汙、通風不(bú)暢所致。
3缺陷的綜(zōng)合處理
3.1發電機(jī)油垢的清洗。使用高壓專用噴槍,用EC-30電氣設備清洗劑噴洗5-6次,然後用白布條擦(cā)淨。
3.2定子噴漆。清洗並(bìng)檢查後,對定子進行(háng)噴漆處理(lǐ)(1道底漆和(hé)2道麵(miàn)漆),底漆為1504環氯(lǜ)脂絕緣漆,麵漆為1361灰色環氯脂絕緣漆。
3.3上導油盆技術改造(zào)。針對甩漏油的實際情況,重新改造油盆蓋(gài)板,把原設計的單純型蓋板改型為雙層,使兩層麵間形成一個(gè)空腔(截麵為6mm×12mm),蓋板與大軸形成雙層密封,使該沿大(dà)軸爬(pá)上(shàng)的油及油盆內的油氣(qì)串過**道密封(fēng)後進入(rù)預設的空腔(qiāng)中,遇冷成為油珠收集(jí)在空腔之中,再加設射流泵收回集油(yóu)槽。
4處理效果
檢修後機(jī)組經3年時(shí)間運行,實踐證明,機組缺陷的(de)原因分析和處理(lǐ)是正確的,大修後發電機定子運行溫度*高為(wéi)71oC,發電機上導油盆甩漏油問題也徹底**,取得了圓滿成功。
四、結論與探討
經過初步的探索,針對性地開(kāi)展了一些技術上的改造,有效地解決了該電站發電機(jī)組存(cún)在的汽蝕嚴重、機組振(zhèn)動大、排水困難、上導(dǎo)油盆甩(shuǎi)油嚴重及定子溫升偏高等一係列缺(quē)陷問題,取得較為顯著的效果。同時總結認為:
(1)國內運行的小型水電(diàn)站,多數老式(shì)機組,效率偏(piān)低,汽蝕嚴重(chóng)的問題普遍存在,徹底解(jiě)決(jué)問題的*有效辦法就是更換選型(xíng)合適的轉(zhuǎn)輪。新型轉輪效率已普遍提高,汽蝕性(xìng)能也(yě)大為好(hǎo)轉,加之不鏽鋼的使(shǐ)用,水輪機汽蝕(shí)性能非常(cháng)優越。更(gèng)換(huàn)一(yī)個新轉輪的費用並不高,投資少,見效(xiào)快,是老機組改造的優先選擇。
(2)機組大修周期,規範規定(dìng),非泥沙水電站水輪機大修(xiū)間隔4-6年,但依據實(shí)踐(jiàn)證(zhèng)明,在機組存在(zài)缺陷,可能威脅設備**時,應(yīng)縮短大修周期,通過大修徹(chè)底處(chù)理存在的問(wèn)題,以確保(bǎo)**運行。
(3)維護良好運行生產環境,在電站生產中非常重要。油垢(gòu)等的存(cún)在,會對正常的運行帶來障礙,甚至造成嚴重的後果,尤其是自然風冷機組,對定子、轉子等影響較大。電站應盡量避免各部位潤滑油(yóu)的外漏,以確保**高效(xiào)運行。
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