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直流高壓發生器的使用原理

 1、前言
大方發電有限直流高(gāo)壓發生器公司#1爐係東方鍋爐廠(chǎng)生產的DG1025/18.2-II15型亞(yà)臨界、一(yī)次中間再熱、自然循環固態排渣、“W”火焰燃(rán)燒汽包爐。設計參數為:過熱蒸汽流量:1025t∕h;過熱蒸(zhēng)汽出口壓力17.35MPa;過熱蒸汽出口溫度540℃。再熱蒸汽流量:844.16 t∕h;再熱蒸汽入口壓力3.91MPa;再熱蒸汽入口溫度327.5℃;再熱蒸(zhēng)汽出口溫度540℃,給水溫(wēn)度279.5℃。汽包工(gōng)作壓力18.7MPa。鍋爐額定蒸發量947.5 t∕h。過熱器係統共設置兩級噴(pēn)水減溫,再熱器係統共設置**事(shì)故噴水減溫。
大方發電有限公司#1機組於2006年7月11日(rì)22:45點火,進入168小時試運行,於2006年7月22日4:40分順利(lì)通過168小(xiǎo)時試運行(háng),進入直流高壓發生器商業運行階段。

2、機組投產(chǎn)後(hòu)存在直流直流高壓發生器高壓發生(shēng)器的問題(tí):
機組投產後,在運(yùn)行中出現*多、*麻(má)煩的直流高壓發(fā)生器問題是鍋爐結焦比較嚴重,特別(bié)是四角翼牆及(jí)左右牆;垮焦次數特別多,僅8月份一個月內大的垮焦次(cì)數就達7次,其中1次導致鍋爐熄火,6次(cì)導致撈渣機卡死,需投油助燃(rán)的小的垮焦次數幾乎每天都有。 8月份一個月的助燃用油高達106噸,飛灰含碳率(lǜ)12-15%,排煙溫度(dù)170℃以上。
直(zhí)流高壓發生器
3、結(jié)焦的原(yuán)因(yīn)直流高壓發生器分析:
3.1結(jié)焦的機理
結焦,是指在煤粉爐的爐膛中,熔融的灰(huī)渣粘(zhān)結在受熱麵上的(de)現象(xiàng),粘結物硬度大、密度大;積渣,是(shì)指熔融的(de)灰(huī)渣不斷積聚在(zài)受熱麵上的現象,積聚(jù)物鬆(sōng)軟。結焦、積渣形成有(yǒu)兩個條件,一是(shì)溫度過高,二是灰熔(róng)點過低。鍋爐結焦是個很複雜的物理化學過程,它涉及煤的燃燒、爐內傳熱、煤質的結焦(jiāo)特性、煤灰粒子在爐(lú)內運動以及煤灰與管壁間的粘附等過程(chéng)。結焦的形成主要有以下幾個過程:
3.1.1煤粉在燃燒過程中形態的變化
3.1.2灰粒向水冷壁的輸運過(guò)程直流高壓發(fā)生器
3.1.3灰渣在管壁上的粘接(jiē)和結聚長大
3.2造成(chéng)我廠#1爐結焦嚴重的原因
造成我廠#1爐結焦(jiāo)嚴重的原因很多,現分析如下:
3.2.1設計(jì)方麵直流高壓發生器(qì)
1)設計煤種與實際燃用煤種的(de)特性(xìng)參數相差較直流高壓發生器大(dà),設計煤種的灰份為25.66%,而實際燃用煤種的灰份都在40%以上,有時(shí)高達47%。設計煤種(zhǒng)的低位(wèi)發熱量為22.486MJ/kg,而實際燃用煤(méi)種的低位發熱量僅有17MJ/kg左右,設計爐膛熱負荷(hé)過高;輻射受熱麵布(bù)置較少,水冷壁管間距過大,吸熱量(liàng)小;爐膛出口煙(yān)氣(qì)溫度選得太(tài)高;爐膛出口流(liú)通截麵(miàn)狹窄,火焰中心位置太高。
2)衛燃帶、耐火磚(zhuān)敷(fū)設過多。由於我廠所燃用的是極難著火和燃燒的無煙煤,為了穩燃,在下爐膛水冷壁大麵(miàn)積敷設耐火磚,使得燃燒區域爐膛熱負荷偏高,爐膛溫度高,熔融的煤(méi)粉(fěn)極易粘附在耐火磚上結焦、積渣。停爐後檢查發現主(zhǔ)要是耐火磚上和敷設耐火水泥的部位結焦、積渣(zhā)嚴重,尤其是四個小角部*為嚴重。直流高壓發生器
3.2.2燃燒調整方麵
1)燃燒中空氣量不足(zú)。燃燒過程中,若空氣量不足,其燃燒時就不易達到完全燃燒(shāo),未完全燃燒將產生一氧化碳及氫等還原性氣體。在煙(yān)氣中存在還原性氣體,使灰中熔點較高的三氧化二鐵還原成熔點很低的氧化鐵,大大降(jiàng)低了灰熔點(可能降低300~350℃),會形成嚴重的結焦。燃(rán)用(yòng)揮發分較大的煤,如果直(zhí)流高壓發生器空氣量不足,也會使結焦(jiāo)加劇。我廠#1爐剛投產,運行人員之前都是在200MW及以下的鍋爐機組中工作,且都是四角切園的鍋爐,對於300MW的“W”燃燒爐(lú),都沒有運(yùn)行經驗,在操作時,比較保守,怕熄火,風量用得小,所以空氣量不足,常常缺氧燃燒。
2)燃料與空(kōng)氣混合**,攪拌**
鍋爐運行的配風方式也是影響結渣或積(jī)灰的主要因素。由於燃料與空氣混合不好,即(jí)使供給了(le)正常所需要的空(kōng)氣量,也會出現空氣量不足的問題。因為混合(hé)攪拌**的時候,某些部分空氣多一些,則燃燒就(jiù)完全,有的地方空氣少一些則燃燒就不完全(quán)。從而造成煤在爐內燃燒**、煙氣溫度不均勻。在煙氣溫度高的地方(fāng),管壁溫度高(gāo),未燃盡的煤粉顆粒一旦粘結在上麵繼續燃燒,將形(xíng)成灰粒的粘(zhān)附。在燃燒不完全,產生大量的CO,使灰熔點降低,導致結渣。
混合**是由於風量調配不恰當(例如一、直流高(gāo)壓發生器二次風(fēng)的比例不當),燃料及二次風調整不好所造成的(de)。故噴燃器的結構對風粉的(de)混合有著(zhe)很大的影響,噴燃器的布置不(bú)當和(hé)結構上有缺點,往往會使結焦加劇。此外,由於爐膛內的煙氣處於劇烈的運動中(zhōng),煙氣成分不斷變化,同一煤種的煤灰在不同部位的灰熔點可能不同,也促進了(le)結渣。由於我廠#1爐剛投產,運行人員經驗不足,對設備的特性尚未(wèi)完全吃透,這一問題(tí)就顯得特別突出。
3)燃料和空氣散布不均,造成火焰(yàn)偏斜
火焰的偏斜是燃(rán)料(liào)和空氣散布不均所造成的。在正常運行(háng)中(zhōng)爐膛中心溫度應該*高,由於火焰的偏斜(xié)將使*高火焰(yàn)層移到邊側(cè),這樣灰就得不到足夠的冷卻,而灼熱的灰粒與水(shuǐ)冷壁受熱麵接觸的時候,就很快的粘了上去(qù),形成焦。燃料與空氣散布不均,往往是由於(yú)運行調整不及時(shí)或調整不當(dāng)所致。從我廠停爐後檢查(chá)左右兩側牆(qiáng)及四角結焦較嚴(yán)重的結果來看,就充(chōng)分說明了這一問題。
3.2.3運行管理方麵直流高壓發生器
1)吹灰打(dǎ)焦不(bú)及時
在鍋(guō)爐的某(mǒu)些受熱麵上積灰後,受熱麵(miàn)變得粗糙,一(yī)有粘性的灰碰上去,就很容易附在上麵。因(yīn)為它是一個(gè)自動加劇的過程。若(ruò)不及時清(qīng)焦,結焦加劇,將會使(shǐ)鍋爐出力受到限製(zhì)。
2)煤粉細(xì)度不均勻
煤粉細度(dù)和粒度分布對(duì)鍋爐結渣有一定影響,煤粉過細、過粗均可能引起結渣。煤粉細度視煤種(zhǒng)與具體的鍋爐的結構而定,應通過試驗來確定。對於直吹式製粉係統,當磨煤機出現故障時,煤粉顆粒變(biàn)粗,進入鍋爐(lú)的煤粉燃燒不完全,且燃燒後的灰粒容易產生離析,撞擊爐膛受熱麵(miàn)而產生結渣。由於垮焦,使燃燒(shāo)不穩(wěn)而投油助燃,使火焰溫度升高,並促(cù)進灰熔融軟化。此外,由於煤油的燃燒速度不同,會造(zào)成局部燃燒不全(quán)、還原性氣體增多,灰熔點(diǎn)降低,甚至還會(huì)造成煤粉和空氣在爐膛中分布不均勻,導致火焰偏斜,*高焰層邊移,而使燃燒後的灰渣得不到足夠的冷卻,進而(ér)使灰粒直(zhí)流高壓發生器(qì)與爐膛內的水冷壁管接觸時,粘(zhān)結在上麵而形成結渣。
3)磨煤機運行方式的(de)影(yǐng)響
對於直吹式製粉係統,當(dāng)投入爐膛兩(liǎng)邊磨煤機對應的火嘴時,因其邊界空氣量的(de)不足,會造成嚴重的(de)結焦。尤其是四角火(huǒ)嘴,B1、B4、C1、C4的長期投用。
3.2.4煤質(zhì)方麵直流高壓發生器
1)燃料(liào)質量低劣直流高壓發生器
煤內雜質偏(piān)多,灰熔點低,灰分大,都容易產生直流高壓發(fā)生器結焦。灰中(zhōng)的含鐵量和(hé)堿類的增加(jiā)將灰的熔點大(dà)大(dà)降低,當煤含有較多(duō)量硫化鐵的時候,結焦*為嚴重。
灰分雜質的熔點溫度由(yóu)表1-1可以清楚看到,含有(yǒu)的雜質不一樣而灰(huī)的熔(róng)點就會有很大的差別。灰熔(róng)化了以後,就產生了粘結性,碰到(dào)較(jiào)冷(lěng)的物體,就粘附在(zài)上邊。鍋爐的燃燒過程是很快的,煤粉從噴燃(rán)器噴出經過加熱、烘幹、著火到燃盡的時(shí)間僅為(wéi)2~3秒,當灰粒通過很高的火焰中心時,灰粒都會被熔化而(ér)成膠質狀直流高壓發生器態(tài)。但是這時的灰粒還是在空間懸(xuán)浮著,當灰粒上升至爐膛出口處的時候,由於出口煙溫比火焰中心溫度低,膠(jiāo)質(zhì)狀(zhuàng)態的灰粒(lì)將被冷卻(què)凝(níng)固,這樣就不會(huì)產生結焦。但當燃燒不(bú)完全時,就會產生(shēng)一(yī)氧(yǎng)化碳半還原氣體(tǐ),這樣使灰熔點溫度降低(dī)大約300~350℃促使膠質狀態的灰粒得不到凝固而結(jié)焦(jiāo)。管上粘(zhān)結一(yī)層灰(huī)焦之後,焦與焦的粘附力(lì)強,所以(yǐ)灰焦粒更容易被粘住,形成一層焦,從而使管子受熱差,表麵溫度升(shēng)高,更便於焦塊粘附(fù),結焦(jiāo)過程是一(yī)個自(zì)動加劇的惡性循(xún)環過程。
    表1-1各成分熔點溫度:
名      稱 熔點溫度(℃)名      稱 熔點溫度(℃)
氧化矽 1625 四氧化三鐵 1580
三氧化二(èr)鋁 2050 氧(yǎng)化亞鐵 1421直流高壓發生器
氧化鈣(石灰) 2570 堿類 800-1000
氧化(huà)鎂 2800 矽酸(suān)鹽 1000-1100
由於我廠在投產初期(qī),與我廠配套(tào)的大煤礦未投產直流高壓發生器,主要煤源為小窯煤,致(zhì)使(shǐ)入廠煤(méi)的(de)灰份極大,設(shè)計煤種的灰份為25.66%,而實際燃用煤(méi)種的(de)灰份都在40%以上(shàng),有時高達47%。且煤中的石(shí)頭、矸石極多,更(gèng)加大了結焦的(de)嚴重性(xìng)。
2)煤質(zhì)發熱量過低
我廠設(shè)計(jì)煤種的低位發熱(rè)量為22.486MJ/kg,而實際燃用煤種(zhǒng)的低(dī)位發熱量僅有(yǒu)17MJ/kg左右,這就使使燃料消耗量(liàng)大大增加,相應的灰份也會大大增加。從而更加大(dà)了結焦的嚴(yán)重性。
直流(liú)高壓發生器直流高壓發生器
4、針(zhēn)對結(jié)焦的原因采取對策
為了解決結焦嚴重的(de)問題,我廠采取了以下措施:
4.1加強燃料管理(lǐ)
1)從幾(jǐ)個“W”火焰鍋爐運行的(de)經驗(yàn)來看,煤種(zhǒng)的變化是導致結焦的*主要的(de)原因,特(tè)別是燃用灰(huī)熔點(diǎn)低(dī)、揮發份相對較高的煤種(zhǒng),其在下部爐膛燃燒時著火點早,火焰相對密集,造成擴散性燃燒,下部(bù)爐膛容積熱負荷較大(dà),從而造成局部(bù)高(gāo)溫區壁麵結焦(jiāo)、積渣。因此燃用設計煤種是防(fáng)止爐膛結焦*重要的措施。為此我(wǒ)廠成立了以(yǐ)黨委書記為組長各部門的主要領導參加的燃料管(guǎn)理領導小組,加強燃料管理,尤其是對入廠(chǎng)煤的管理。
2)製定了《關於燃煤摻燒的有關規定》,要(yào)求對入爐煤進行搭配摻燒。尤(yóu)其是灰份大的煤,要與灰份小的煤摻燒,以(yǐ)降低入爐(lú)煤的平均灰(huī)份。直流高壓發生器
3)組織人力對入廠煤中的石頭、矸石進行清理,不讓其上皮帶,更不讓(ràng)其進入(rù)煤倉。
4.2加強運行管理直流高壓(yā)發(fā)生器
1)製定了《關於(yú)吹灰的管理規定(dìng)》,並嚴(yán)格執行,增加了吹直流(liú)高壓發生器灰的(de)次數,尤其是爐膛,從每天吹灰1次,增(zēng)加到每天吹灰3次。
2)加強清焦工作,對看火孔、檢查孔的焦,要求隨時**。
3)在四(sì)台(tái)磨煤機運行時,規定將四角火嘴(zuǐ),B1、B4、C1、C4停用(yòng),並將其對應的F擋板開至20—30%,以補充四角風量的不足。規定能換停用中部火嘴(zuǐ),但不關其對應的F擋板,以補充燃燒中心風量的不足。
4)製定了《防止結焦的措施》,並嚴(yán)格執行。
4.3加強運(yùn)行調整直流高壓(yā)發生器
1)降低爐膛出口煙氣溫(wēn)度
當有充足的空氣量的時候,爐膛出口煙氣(qì)溫度是鍋爐受熱麵(miàn)結(jié)焦的決定性(xìng)因素,因此(cǐ)需要把爐膛出(chū)口的煙氣(qì)溫度控製在規定(dìng)範(fàn)圍內,一般應該比灰分的軟化溫度低50℃~100℃。
為使爐膛(táng)出口的(de)煙氣溫度不致過高直流高壓發生器(qì),應采用調(diào)整爐內燃燒和減(jiǎn)少爐內熱強度的方式進行:
①合理的使用一、二次風,使燃燒達到既快又(yòu)完全,這樣爐膛出(chū)口煙氣(qì)溫度就會下降(jiàng)。二次風小,燃燒就不容易完全,同時火焰中心會偏高。一次風量太大,火焰中(zhōng)心上移,而有的火嘴還直(zhí)射後(hòu)牆,引起嚴重的結焦。所以要調整一、二次風的(de)風速和比例。
②減少爐膛熱負荷。維持給水在較高的(de)溫度下運行,減少從鍋爐抽出較多的飽(bǎo)和蒸汽量;不允許鍋爐有(yǒu)較(jiào)大的過負荷現象,避免劇烈的增(zēng)加和減少負荷。
③加速燃(rán)煤在爐膛入口處著(zhe)火。如果著火提前了,燃料在爐膛內燃燒的時間就相應的延(yán)長,這樣,就有能降低爐膛出口的煙氣溫度。
2)保持適當的過剩空氣量
當煤粉燃燒時,因為空氣和煤(méi)粉不可能非常均勻的接觸。因此,除了必要的空氣量以(yǐ)外,還需要一部分過量空氣來彌補。當過剩空氣量太大時,煙氣量要增加,爐膛出口煙溫也要升高;如果(guǒ)空氣量(liàng)太小,燃燒時又會產生一氧化碳,同時飛灰可燃物也大大增加,兩者都給結焦創造了條件。所以,要保持一定的(de)過剩空氣係數。
3)保持爐膛內火焰的(de)均勻(yún)分布和磨煤機運行方式合理性
給粉要均勻,啟停(tíng)給粉(fěn)機要對稱,火焰均勻充滿(mǎn)爐膛,兩側吸送風機出力應均勻(yún),不使煙風偏斜(xié)。對於直吹(chuī)式(shì)製粉(fěn)係(xì)統,要(yào)保持磨煤機火嘴對稱運行,盡量不用爐膛邊角的火嘴。
4)保持合適(shì)的煤粉細度和(hé)均勻度
根據運行經驗,現煤粉細度一般保持在R90=6-7%。
5)加強運行監視
運行中,可根據儀(yí)表指示和實際觀察來判斷是否結焦。鍋爐結焦後,煤(méi)粉(fěn)消耗量增加,爐(lú)膛出口煙溫升高,過(guò)熱汽溫升高且減溫水(shuǐ)量(liàng)增大,鍋爐排煙溫(wēn)度升高。爐膛(táng)出口結焦時,爐膛的負壓值還(hái)會(huì)減小,嚴重時甚至有正壓出現。此時應及時除焦,防止結焦的(de)加(jiā)劇。另外運行中要保證能及時吹灰(huī)。
6)利用降負荷的方(fāng)法
保(bǎo)持*低負荷20~30分鍾,可使爐膛溫度(dù)降低,焦塊受冷卻而自行掉下來。但此法(fǎ)對鍋爐運行狀態影(yǐng)響(xiǎng)較大,盡量不采用。
直流高壓發生器
5、結論
通過以上分析,要從根本(běn)上解決鍋爐結焦、積渣問題,關鍵是適應負荷率和煤種變化(huà),對爐內燃燒進行合理調節,嚴格控製燃煤(méi)煤(méi)種偏離設計煤種過多。我們在(zài)進行燃燒調(diào)整的同時,改(gǎi)善爐膛吹灰、跟(gēn)蹤爐內結焦(jiāo)、積渣情況,讓結焦消失在萌芽狀態。我廠通過上述措施的執行,經過(guò)一(yī)段時間(jiān)的(de)運行觀察,結焦嚴重的問題基本得到了解(jiě)決(jué),9月份全月(yuè)垮(kuǎ)焦隻有三次,均未投油助燃,撈渣機未被卡死過,排煙溫度從(cóng)原來的170℃以(yǐ)上,降到160℃以下,從目前來看,效果是很明顯的。直流高(gāo)壓發生器
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